自深入推進“改革創新升級年”活動以來,作為刀具使用大戶,橋箱公司通過抓管理、重技改、推行改善提案等活動,努力在提高刀具壽命和降低刀具生產環節浪費上下功夫做文章。各生產單位互比互學互交流,積極開展刀具優化活動,並將降低刀具費用中湧現的好做法、好經驗上升為管理製度、優化為管理流程、提升為管理標準。
(一)
中減殼撥叉軸孔φ32孔口的型腔處,本應是一個鑄造出來的小平麵,但是由於毛坯鑄造缺陷,在此處形成了一個很大的圓角,導致軸間差速鎖撥叉軸頭部無法正確裝配,撥叉不動作。毛坯廠家雖多次派人用風砂輪機將圓角打磨掉,但由於問題毛坯數量較多,打磨效率低,嚴重影響生產。
為解決此問題,員工另辟蹊徑,使用同樣是加工撥叉軸孔的φ40暴力鑽,在加工完φ40孔後,繼續向前加工一段距離,將φ32孔口處毛坯上多鑄出的圓角鑽掉,鑽出的孔底近似平麵,保證了撥叉軸頭的裝配。
通過巧用刀具,解決了因為毛坯鑄造缺陷而嚴重影響裝配的問題,大大提高了減殼的生產效率。
(二)
曼後減殼撥叉軸平麵,有一個厚度為11毫米的方肩結構,由於平麵邊緣距工裝側板僅有25毫米,方肩銑刀無法切入,一直以來都是使用φ20棒銑刀加工平麵和方肩。而棒銑刀因直徑小、抗振性差,導致軸向吃刀量小、進給速度慢,而且一次吃刀要由外向內走兩圈才能將平麵銑掉一層,如此走刀三次才能將尺寸加工到位,所以效率很低,工步耗時9分鍾20秒,致使整個工序耗時59分鍾。
經過仔細觀察,操作者們將φ40暴力鑽鑽孔工步提到銑平麵工步之前,鑽出φ40孔後,使用φ40的方肩銑刀,將銑刀先伸入到φ40孔內,就可以用銑刀銑削平麵和方肩了。此方法工步耗時隻需2分30秒,比原來節省了6分50秒,加工效率大大提高。
通過優化刀具,通過巧妙地改進走刀路徑,使切削效率更高的新刀具得以使用,大大提高了減殼的生產效率。
(三)
曼後減撥叉軸減殼最初試製時,加工一件70分鍾。一個班次隻能生產6件,經過近一年刀具更換及切削參數調整優化後。加工時間最終鎖定在了51分鍾,但也存在刀具壽命降低的情況。特別是軸承孔D205,由於速度太快,經常造成研刀。曼減殼加工效率提升一直是減殼分部一塊心病。
減殼分部員工一把刀一把刀測時。通過一周詳細觀察,發現了影響曼後減殼加工效率的幾大重要因素。一是在銑刀加工中,將銑刀由外部切削改為內部切削,使用大進給順銑方式,將原有的2刀加工變為1刀,同時刀具切削路程降低30%;二是在撥叉軸端麵加工時,通過修改工裝,取消了小直徑棒銑刀加工方式,直接采用精銑刀紮銑端麵。不僅節省1把刀具,而且精銑刀的直徑是小直徑棒銑刀的4倍,切削速度也是棒銑刀的3倍。
通過15處程序的優化,曼後減殼整個加工時間縮短至38分鍾,減殼單台班產將提升到每班10件,產能提升達43%。
(四)
曼後減殼毛坯φ205軸承孔,一直存在個別毛坯有硬點的問題,由於數量很少,毛坯檢驗難以檢出;且硬點在毛坯表層以內,加工之前肉眼無法看到。一旦毛坯存在硬點,就會導致在粗鏜軸承孔時,硬點將粗鏜刀片崩壞,一次事故就會造成兩個刀夾和兩個刀片損壞,造成刀具經濟損失1900多元。
由於隻是極少數個別毛坯存在此問題,如果在毛坯檢驗上做文章,勢必要投入大量的人力物力,經濟效果不理想。於是,曼減殼生產線上的能工巧匠們積極探索、群力群策。通過一係列的對比研究,他們發現,本工序所用的粗銑刀可以進行軸承孔內壁的快速繞銑,且粗銑刀片的強度和韌性比粗鏜刀片都要大得多,強壯、耐崩,能將絕大多數的硬點銑削下來,從而排除了硬點對粗鏜刀的威脅,避免了刀具的損壞。
軸承孔經過繞銑後,粗鏜餘量減小,還延長了粗鏜刀片的使用壽命。而粗銑刀片的單件加工費用比粗鏜刀片低,總體算下來單件刀具總費用有所降低。所有加工工步均由數控機床完成,隻需前期一次編程,後麵所有工作都是由數控程序自動完成,簡單高效,無需增加任何的後期人力物力投入。自從增加了繞銑工步以後,就再也沒有出現過粗鏜刀具損壞的情況。(本文來自中國重汽)
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