部件製造部精鑄件加工部綜合能耗占部件製造部40%以上,燃動費生產成本占比約為13%,各項能源指標完成的好壞,對製造部完成整體指標有極大影響。因此,節能降耗一直為加工部的重點工作。為完成能源指標,降低企業用能成本,部件製造部精鑄件加工部通過實施多項措施有效降低能源消耗。
製定能源管理製度,實施管理方案
精鑄件加工部通過製定能源管理製度,規範能源工作流程。預測產量變化,合理分解能源指標,建立重點耗能設備定額,同各現場分部簽訂能源責任書,按月對各部門用能狀態進行考核。組織各部門技術骨幹開展能源管理工作,共找到20餘項節能改進機會。通過評審選取優秀節能機會製定能源管理方案。自開展能源管理工作以來,共實施6項管理方案,類型涉及工程改造、工藝改進與管理提升,經計算已累計節約481.85噸標煤。
進行設備能耗對標,查找節能潛力
為了合理選取能源績效參數,發現可控變量,精鑄件加工部統計中頻爐、地坑爐等重點耗能設備能耗,與國家標準與行業數據進行對標,查找設備節能潛力,選取節能潛力大的設備重點開展節能工作。通過能耗對標發現,目前天然氣燃燒效率較低,若能有效控製燃燒器過量空氣係數,將極大的提高天然氣利用效率,大大減少燃氣費用。2016年加工部自購煙氣分析儀,定期對燃燒設備燃燒效率進行測試,並將燃燒效率調整到最佳狀態。將燃燒器按照關鍵功能部位標準進行管理。
加強能源數據分析,科學合理排產
隨著能源管理工作的深入,能源數據越來越多,如何科學分析能源數據越來越重要。精鑄件加工部利用線性回歸方程做為工具,對電費、指標、天然氣耗氣因素等數學模型進行分析。例如,量化分析兩部製電價計費方式對用電成本的影響,首先收集穀期用電比例、產量、電費等數據,然後建立電費模型並利用線性回歸方程進行分析,得出盈虧平衡點後,與經驗猜測數據對比發現數值基本吻合。摸清了數據關係後,建立模型,可以根據產量預估當月電費,並對比不同排產所產生的電費,合理調整生產安排。利用線性回歸方程分析能源數據,使能源分析由定性到轉為定量分析。為合理排產提供數據支持。
細化外包單位能源核算,降低用能成本
精鑄件加工部每月向外包單位收取燃動費,因實行兩部製電價且燃氣費上漲,加工部用能成本上漲明顯。為了降低用能成本,對外包單位計量設備情況進行了調查,確保所有用能過程均有計量。同時,將壓縮空氣、天然氣用量按照分攤比例對外包單位進行分攤。通過進行上述工作,已累計為加工部節約11.86萬元。
製定多種措施,有效降低用電成本
精鑄加工部是用電大戶,2014年實行兩部製電價以後,加工部用電成本上漲。為了消化上漲的成本,采取了兩項措施降低用電成本。一是設置穀期用電指標,加強日常檢查來為精鑄與清理分部設置穀期用電指標,明確獎罰,按月進行考核。2016年又修訂了穀期用電指標,針對不同產量設置不同穀期用電比例指標,同時加大了獎勵力度,鼓勵生產部門挖掘極限,提高穀期比例。指標設置至今,累計獎勵19600元,罰1300元,充分的激勵了各部門開展能源管理工作的熱情。二是加強日常檢查。為了充分利用穀期用電,要求中頻爐、正火爐等設備於夜間23:00後開啟。值班人員每天夜間對送電時間進行檢查,發現提前送電,嚴肅考核。通過上述措施,穀期用電比例由2014年的48.2%,上升為2015年的50.3%,精鑄分部穀期比例62.9%。兩部製電價實行後,2014年用電單價與2013年持平並未上漲,用電管理工作成果顯著。
引入先進節能技術,提高節能水平
為推廣新型高能氣,精鑄件加工部組織人員進行實驗,深入現場記錄數據,統計切割效率並計算單件切割成本。經過計算,在切割車輪時,費用降低37%,切割335產品時,成本降低24.4%。目前加工部在切割、預熱等工序中全部使用新型高能氣,此種高能氣不僅切割速度快效率高,且價格便宜,同時又低碳環保,目前已經全部替代了金火焰等其他氣體,節能環保效果顯著。為了將中頻爐與地坑爐設備產生餘熱進行利用,針對餘熱利用做了大量探索。邀請相關單位到現場進行調研,結合實際情況,不斷細化方案,並論證可行性,設計了利用餘熱對供暖水進行加熱,減少換熱站采購蒸汽量的方案。2016年的工作中,將繼續開展餘熱利用工作,降低用能成本。通過不斷的學習最近節能技術,根據企業實際情況,下一步工作中,將進行高效電機與節能泵、蓄熱式燃燒器、中頻化鋁爐等技術的試驗應用。
今後,精鑄件加工部將持續深入推進能源管理體係建設,在保障生產、節能增效等方麵做出貢獻。(本文來自中國重汽)
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