宣工加工分廠四工段段長袁利科,以加工方式的轉變,突破生產瓶頸,提高傳動齒輪加工效率4倍以上。
SD7推土機終傳動係統的傳動齒輪,加工工序長,加工精度高,尤其是磨工的磨孔工序,兩個Φ110的孔同軸度要求為0.02mm,傳統的磨削辦法不易保證加工精度,成為製約生產的瓶頸。今年8月以來,袁立科以加工方式的轉變,破解生產難題。將前、後排行星輪架的粗磨加工從普通磨床開發到數控車削中心上加工,以車代磨,利用數控車削中心的精度保證零件的加工精度,使班產量從磨床的10多件提高到50件,工效提高了4倍。原來零件在精磨孔時,操作者隻能憑借經驗來判斷,廢品率高、效率低,對此,袁利科精心設計製作了兩套精磨工裝,通過自製節圓棒的尺寸來彌補三爪同心定位的誤差,找正齒輪節圓,保證了A、B兩孔的同軸度為0.02mm,這樣以來,即方便了檢測,又縮短了裝夾時間,使班產量從原來的8件提高到20件,加工精度全部達到技術要求。
分廠有台臥式拉床是“獨生子”設備,今年8月,在加工中發現拉頭夾不住拉刀,經檢查是拉頭裏的壓緊彈簧扣磨光了,需要更換拉頭。而更換拉頭不僅需要花費大筆資金,還意味著停產待件,可該設備又沒有可替代機床,而生產又不能停滯,在這緊要關頭,袁立科通過細心分析,找到最快的解決方案,將磨損的壓緊套內孔加工大,再焊接加配中間套,重新攻螺紋,很快恢複了拉頭的功能,不僅保證了生產的進行,還為企業節約資金上萬元。