答案1小吊車在工作中出現重載荷時,吊臂伸出無力,當伸縮控製閥手柄處於中位時,出現吊臂穩不住,慢慢回縮的故障,小吊車無法安全正常工作。檢查小吊車外部管線接頭等,未發現漏油,一般分析判斷為吊臂伸縮缸內活塞密封件密封不良,油液內泄造成。於是拆解吊臂伸縮包,更換密封件,重裝後試吊,故障依舊,未能排除。操作閥與伸縮液壓缸之間裝有平衡閥。平衡閥的油路,一端與操作閥的一個口相連,另一端通過活塞杆內部油道與伸縮液壓缸的無杆腔相通。操作閥的另一個口通過活塞杆內油道與伸縮液壓缸有杆腔相通,並與平衡閥控製油口相連。當滑閥處於中位時。兩個口封閉,來自液壓泵的工作油,通過操縱閥流回油箱。操縱閥的兩個口與油箱相通,無控製壓力,平衡閥處於關閉狀態。同時第一個口也封閉,從而將伸縮液壓缸無杆腔內的油鎖閉,使伸出的吊臂保持在臂長的某一位置,吊臂在重力作用下不能回縮。若伸縮液壓缸活塞密封不良,第一個腔的壓力油可竄入第二個腔,即使平衡閥關閉,也會產生吊臂回縮。現伸縮液壓缸內新換了密封圈,密封不良予以排除。若平衡閥內的單向閥密封不嚴,主柱塞滑閥損傷,密封不嚴;或閥卡住不能回位落座等原因,不能閉鎖,但因操作閥口關閉,吊臂也不應回縮。若同時第一個口關閉不嚴,油液內泄,第一個腔將不能閉鎖而導致吊臂回縮。基於此分析,按下列方法作進一步檢查。將吊臂伸出並負重,使操作閥處於中位,鬆開平衡閥至第一口曲管接頭,排出餘油後,至不再有油流出。觀察吊臂,仍然繼續回縮,而平衡閥無油繼續排出,說明平衡閥關閉嚴密,判斷故障仍在伸縮液壓缸內。再次拆卸吊臂伸縮缸,拉出活塞杆,查看密封圈完好無損。經仔細檢查,發現活塞端部有兩處裂紋。第一處裂紋呈現鬆動下陷趨勢。活塞杆端為組焊件,兩處裂紋使無杆腔與有杆腔油路竄通。在伸縮液壓缸、吊臂及載荷重力作用下,第一個腔壓力油經兩處裂紋進入第二個腔,在經過活塞杆內油道流入操作閥入口回油箱。維修人員裝配時曾發現第二處裂紋,因不了解活塞杆油路結構,未作處理,致使換了密封圈後也未能排除故障。將裂紋處焊接修複裝配後,吊臂自動回縮,故障得以消除。
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