摘 要 本文對HB60D型砼輸送泵電氣故障產生的原因進行了分析,指出了原設 計存在的不足之處,闡述了用PLC進行技改的可行性及具體的實施過程,為業內同 行進行相關的技術改造提供參考。
關鍵詞 PLC 電氣控製 技術改
前言
當今建築市場競爭日趨激烈,隨著國家和地方基建項目的 增多,水泥混凝土需求量也越來越大,水泥混凝土的泵送施工已 經成為一個重要工序。輸送泵正越來越廣泛地應用在建築、交 通、能源等基礎建設中,它對保證工程質量、提高施工速度起著 十分重要的作用。
如何在惡劣的環境中實現遠距離、高層泵送作業,除了對砼 配合比、骨料級配、攪拌質量、運輸方式、輸送管路的布置等嚴格 要求外,砼泵能否可靠地工作是一個首要的問題。
HB60D型混凝土輸送泵係國產設備,電氣及液壓元件均采 用國產部件,電氣控製係統為傳統的繼電控製方式,這種控製方 式與輸送泵的工作環境要求是不相適應的,主要體現在以下幾個方麵:
(1)泵送時壓力很高(最大壓力可達32MPa),由於液壓係統 采用的是開式回路,強烈的脈動衝擊是不可避免的,繼電控製係 統的抗振性能較差,在強烈的振動下很容易導致線路接頭的鬆動 和電氣元件觸點的燒損。
(2)輸送泵的主要控製是在泵送過程中主油缸換向與閘板換 向的邏輯配合上,同時在泵送壓力急劇升高時能夠自動反泵、攪 拌卡住時能夠自動反轉並延時,在泵送過程中能夠手動反泵等功 能。為完成這些功能,係統采用了多個中間繼電器、時間繼電 器,導致了大量的邏輯觸點。
(3)維修困難,線路繁瑣,一旦發生故障,在短時間內要求立 即解決,即使一個專業人員也很難判斷正確,有時會耗費大半天時間。
基於以上原因,為提高泵的完好率,應簡化控製線路,且維 修檢查方便,決定用PLC控製方式對原有係統進行改造。
1 泵的基本工作原理
該泵型號為HB60D,有兩台電動機,主電機功率為55kW,輔 電機功率為22kW。由主、輔兩台電動機各通過一個聯軸器帶動 一台油泵,其中主油泵有兩個,為泵送油缸提供動力與兩種排 量;輔油泵也有兩個,分別為閘板油缸和攪拌馬達提供動力。 主、輔電機的啟動均為Y-△啟動,主油缸和閘板油缸由兩個三 位四通電液換向閥控製,攪拌馬達由一個電磁閥控製,泵送和攪 拌壓力電氣部分由兩個壓力繼電器控製,係統壓力超過設定值時會自動反泵和自動反轉並延時一定時間。泵送與閘板的邏輯配合 及換向由裝在油缸頂部的兩隻幹簧管提供信號,信號必須準確無 誤,觸點不能出現誤動作。液壓係統采用一個蓄能器,起到液壓 係統緩衝脈動衝擊和主油缸封閉油腔的補油作用。
2 具體實施過程
2.1 確定PC規格及I/O對應
確定輸入為22點,輸出為13點,選用SYSMAC公司Omron係列C40P。將22個輸入點分配 在輸入通道00通道和01通道中,輸出點分配在輸出通道05通道 和06通道中,中間繼電器共有9個,分配在PLC內部通道10通 道中,作為輔助繼電器使用。
2.2 輸入輸出端子接線
所有輸入點,包括各種按鈕、壓力繼電器、幹簧管等相應 的常開常閉點均接到PLC的輸入端子板上,接線時要依次找正 各編號;同時在編程時注意輸入觸點開合的關係。同樣,將各電 磁閥線圈、接觸器線圈接到相對應的輸出終端繼電器常開觸點上,將部分指示燈接在外電路中,以節省輸入輸出點數。PLC 輸入電源采用220V交流電,輸入輸出采用24V直流,由於PLC 的輸入輸出均采取光電隔離,因此增強了抗幹擾能力。
2.3 輸入I/O表(見表1)
2.4 主電機啟動與泵送換向控製過程
(1)、主電機啟動
按下啟動按鈕1AQ,對應的0000輸入繼電器閉合,中間繼電 器1000閉合並自鎖,時間繼電器TIM00得電。同時,0501得電, 主電機進入Y啟動,延時5秒後TIM00動作,對應的通電延時常 閉點斷開,0501失電。通電延時常開點閉合,0501常閉點閉合。 因此0500輸出繼電器得電,電機進入△運行狀態,啟動過程完 成。
(2)、泵送換向控製
主油缸與閘板的運動及換向必須執行嚴格的邏輯關係,這種 邏輯靠中間繼電器JH、JH1、JH2和幹簧管JA1、JA2的相互配合 來實現。按下泵送按鈕3AQ,對應的0014繼電器閉合,中間繼電 器1006閉合並自鎖,輸出繼電器0511得電,主油缸前進,泵送混凝土。同時,0506得電,閘板右 擺,使水泥混凝土得以泵送出去;當主油缸運行到端部時,裝 在活塞頭部的幹簧管JA1因受到磁力而閉合(即0012閉合),則中 間繼電器JH2即1004閉合並自鎖。JH2自鎖的結果是使JH中間 繼電器得電並保持(即1002得電),使1002的常開點閉合、常 閉點斷開,導致主油缸輸出繼電器0511斷電、0510得電、主油缸 後退。同時,對應的閘板油缸線圈0506失電、0507得電,閘板左 擺,關閉泵送管路,打開進料口,使主油缸的吸料得以進行。當主 油缸後退到終點時,對應的幹簧管JA2即0013閉合,中間繼電器 JH1即1003得電,使其常閉點1003斷開,導致JH2即1004失電。其閉合的常開點因此斷開, JH即1002中間繼電器斷電,使其常開常閉點的開合狀態發生變 化,於是主油缸從後退變為前進,閘板右擺,實現了換向。如 此往複循環,使混凝土不斷地泵送出去。
2.5 梯形圖(見圖1)
2.6 遙控操作
表1 I/O表
輸入 | 繼電器號 | 輸入 | 繼電器號 |
1號電機啟動按鈕1AQ | 0000 | 泵送啟動按鈕3AQ | 0014 |
1號電機停止按鈕1AT | 0001 | 泵送停止按鈕3AQ | 0015 |
2號電機啟動按鈕2AQ | 0002 | 主缸點動按鈕4AQ | 0010 |
2號電機停止按鈕2AT | 0003 | 手動反泵按鈕AF | 0011 |
壓力試驗開關2K | 0104 | 幹簧管JA1 | 0012 |
壓力試驗開關2K1 | 0105 | 幹簧管JA2 | 0013 |
板閥反向開關3K | 0100 | 壓力繼電器1YJ | 0008 |
板閥反向開關3K1 | 0101 | 壓力繼電器2YJ | 0009 |
板閥反向開關3K2 | 0102 | 熱繼電器1RJ | 0006 |
板閥反向開關3K3 | 0103 | 熱繼電器2RJ | 0007 |
自動反泵開關4K | 0004 | 攪拌自動反向開關5k | 0005 |
圖1 梯形圖
原係統沒有搖控器,為了操作方便,減輕操作人員勞動強度,更好地觀察料鬥內水泥混凝土的攪拌情況及喂料情況,應加裝遙控器。遙控器除了電源指示燈和泵送指示燈外,操作鈕共有4個,分別為泵送啟動、泵送停止、反泵和閘板左右擺動。
3 技改前後的比較
3.1 技改前和技改後的電氣圖相比較
技改後的電氣原理,如圖2所示。原電氣原理,如圖3所示。
(1)改造後電氣係統比原係統少了1JS、2JS、3JS、4JS共4個空氣阻尼式時間 繼電器。這些繼電器用PLC內部10#通道中的輔助繼電器代替。
(2)改造後電氣係統少了JQ、JH、JF、JH1、JH2共5個中間繼電器,這些繼 電器也用PLC內部10#通道中的輔助繼電器代替。
(3)原係統主控製回路中電機啟動、停止控製線路中的觸點用程序代替。
(4)係統中增加了有線遙控器。
3.2 改造後的優點
(1)由於係統去掉了4個時間繼電器、5個中間繼電器以及電機起停線路的簡 化,使控製線路中電器元件隻剩下常規的按鈕,大量的邏輯觸點都變成PLC內部 的程序,因此,控製線路已大大簡化。
(2)設備故障率大大降低,由於采用的是程序控製,一旦編好輸入PLC,計算機 在工作過程中便不斷地對程序進行順序掃描,隨時監控運行狀態,程序是不會在運 行中發生錯誤的,從而避免了原控製係統經常發生的觸點紊亂故 障。
(3)PLC適於在惡劣的環境下工作,因而可靠性大大增加。由於線路的簡化,使得維修簡單、方便,即使發生故障,一般隻需檢查有限的線接頭及少量的觸點即可。
(4)由於PLC采用的是光電耦合,因此係統抗幹擾性能大大增強,並能經受住強烈的振動衝擊。
(5)采用遙控方式,將使操作更加方便,降低了勞動強度。
(6)提高了係統的壽命,同時係統的安全性大大提高。
圖2
圖3
4 結束語
在施工企業中,絕大多數用電設備仍然為傳統的繼電控製方 式,由於施工生產的特殊性,工地流動性大,設備來回搬運,加 上施工環境比較惡劣,導致設備電氣故障率高,給施工生產帶來 了很大的不利因素。采用PLC控製,線路簡化、工作可靠,因此, PLC在施工企業中的應用前景是很廣闊的。
工程建設機械2004.NO.3
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